至2021年年底前,#1、2机组需维持至少85%负荷率连续才能完成5650小时发电任务,为保证机组安全运行,特制定如下措施,请各岗位人员提升熟悉,严格落实各项措施管理要求,认真执行到位,保证圆满完成发电任务:
1、锅炉连续高负荷运行,炉内温度高,炉内燃烧器口易于结焦,且在变负荷过程中易造成炉内掉焦,近日已连续发生两起掉焦事件:11/08 12:10 #2炉掉焦,炉膛打正压至48mmH2O,底渣处密封水封溅出大量水;11/14 02:35发生#1炉内掉焦,炉膛打正压,压力最高至84mmH2O,最低至-56 mmH2O。12/05 13:38 #2炉掉焦,炉膛负压最高达+98mmWG,底渣捞出大量的大块焦。
集控各值当班人员要需高度重视结焦和掉焦问题,做好事故预想,强化#1、2炉炉内燃烧及结焦状况检查,特别是三楼折角及二楼缩口的检查。当炉内出现较大的结焦进行人工除焦时,提前适当提升炉膛负压设定值,以抵消大面积的焦掉下造成炉膛正压。
除灰当班人员要特别注意底渣、飞灰系统的运行,主动了解掌握燃烧煤种状况,特别是在燃用灰分较高的中煤时,要强化灰斗出灰以及易于出现故障的出灰支路管阀/管路真空吸入阀状况检查,特别注意关注负压风机运行状况,在负压风机抱死时要及时联系值长通知检修处理,防止灰斗大面积高料位;要强化粗、细灰库灰位检查和设备巡查,当出现卸灰系统出现故障及时通知处理,以保证天天08:00,粗、细库灰位均不超过75%;在炉内出现掉焦时,要更加关注底渣系统运行状况,防止大块焦卡在底渣斜槽折角处造成底渣跳闸;在底渣渣量大时,要组织辅助工及时清理,防止底渣跳闸。
2、机组负荷高,两台机组8台磨煤机连续高煤量运行,需作好如下几点工作:
锅炉巡检人员要强化磨煤机检查,掌握各台磨煤机运行工况,在磨煤机有异音/石子煤排放不正常/磨煤机磨盘甩粉/给煤机煤流密度不正常时及时汇报。
监盘人员要提升监盘质量,掌握各磨煤机磨的煤种并及时修改出口温度值,强化磨煤机运行工况分析,在磨煤机磨盘差压上升/磨辊差压下降/磨煤机电流不正常增大、减少/磨煤机出口温度不正常上升/石子煤阀卡涩等状况下做好事故预判,及时进行调整,将异常扼在萌芽中。
巡操组长要强化学习EOP相关内容,熟练掌给煤机卡涩/断煤/打滑、磨煤机石子煤排放不正常等状况的现场处理。
无特别状况下,不得停役磨煤机。在检修确定需要停磨煤机才能处理的缺陷,在停磨煤机前值长务必与部门沟通。
停磨煤机要求:尽量坚持主变出口≥250MW负荷状况下无油停磨,在停磨操作前,应提前2小时将磨出口温度设置为〔58度/印尼煤;65度/中煤〕以下,以防磨煤机爆燃状况发生。
3、目前1B引风机马达非驱动端轴承温度高的缺陷未根除,虽然采用了限制开度45%,马达非驱动端轴承温度在满负荷状况下基本控制在60度以内,仍是在带病运行中,绝不可掉以轻心。各岗位人员要做好风机跳闸事故预想,在DCS上专门放置一个画面,强化1B引风机运行监视,在轴承温度突升时果断采用降负荷、转移风机出力并同步降低1B送风机出力、降低1A磨煤机出力,视轴承温度上升趋势决定停用〔或打闸〕1A磨煤机、降低出力至发电机出口
200MW并退出协调装置,避免风机跳闸触发RB造成锅炉工况恶化。
关于一次风机/送风机,巡检要注意检查就地轴承油位,监盘人员要注意监视轴承温度和电机电流,尽量坚持两侧风组出力相近,防止电机过负荷。
4、#1炉屏过11、12、13、14、15、16、17点在260-280MW易于超温。4台磨煤机相同煤量输出状况下1A/1D燃烧器强度显然较高且同层四个燃烧器强度并不均匀,靠化学侧较强,造成屏过化学侧部分易超温,在未进行有效燃烧调整改善炉内动力场状况下,在保证烟囱出口NOX合格状况下,后墙燃烬风门坚持关闭状态,采纳强化炉膛吹灰、调整上下层燃烧器煤量、加大一级右侧减温水量、避开该负荷区间、改换煤种等调整手段保证主、再热汽温合格下控制屏过超温。
由于#1炉燃烧工况较为恶劣,相同负荷下#1炉减温水量通常在37-40t/h,较#2炉20t/h显然偏多,当前配煤方式下在320-340MW负荷之间#1炉主、再热汽温调节难度加大,且屏过11-17易超温。请监盘人员精心监盘,结合温度变化趋势,精心调整,在燃用1325船印尼煤期间,按陈晖邮件要求在增加一次炉膛水冷壁的同时,严格控制减温水总量,特别是在关小主给水阀提升给泵变频输出增加减温水/主汽压力差的状况下,要慎重缓慢操作并强化监视,严防主蒸汽压力超压,主汽温度快速下降等状况发生。请#1机组监盘人员务必保证主再热蒸汽温度在合格531-546度范围内,不建议采纳关小主给水阀提升给泵变频输出增加减温水/主汽压力差提升减温水量,尽量通过强化吹灰、上下层煤量调整、加大一级右侧减温水量、避开该负荷区间等方法来控制屏过温度在538度以下。
5、天气凉,负荷高,空预器入口烟温高,空预器内外温差大,空预器易出现局部碰摩导致高电流,监盘人员应注意省煤器出口烟温,当省煤器出口烟温达380度时采用增加炉膛及屏过吹灰/降低上层磨给煤量等手段进行调整,低负荷省煤器出口烟温达400度时还应全面检查锅炉结焦状况。在空预器电流继续增大状况下,应采用退出热偶保护、暂退出空预器密封装置等手段,迫不得已时采用降低负荷并与调度沟通转移部分负荷至另一台正常机组。
6、至年底前,12/03;12/04;12/05;12/06;12/07这几天潮位低,在低潮位期间,启动第二台循环水泵运行,提升循环水泵润滑水滤网的清洗频率,低潮位出现前二小时,将旋转滤网切至手动连续运行直至低潮位出现后二小时,电气巡检和监盘人员应分别对循环系统运行状况强化监视。
7、#1机汽机调门活动试验过程中,在#1高压调门全关时,汽机#1瓦水平振动达到最大值。11/08在发电机出口300MW时做试验时#1瓦水平振动181um,垂直振动81um。负荷越高做试验,#1瓦振动相应较高,现规定,#1、2机做调门活动试验时需维持发电机出口240MW,以避免汽机振动高跳闸风险。
8、风险大的缺陷处理工作,值长要把好安全关,对重大设备缺陷处理应汇报部门,在确定检修制定好“三措〞并会同部门共同研究实施方案后再行处理,避免合计不周影响机组安全。
9、仪用干燥器投退、杂用气背压阀及干燥器保护阀定期动作试验、DEH阀门控制方式切换为2+1+1操作、EH油泵切换、定冷水泵切换等高风险工作,需严格按指导书如同电气操作票逐项执行并做好事故预想,切换、试验过程中遇有异常状况马上暂停试验并待检修一同确
认后再行确定是否完成或中止该项工作。
10、电气巡检人员需强化主变、辅助变风扇、油泵运行状态以及主变/辅助变油温、绕组温度的检查;监盘人员要不放过任何一条报警信息,发现变压器故障信号及时在电气监视画面上确认相关油温/绕组温度等并马上通知巡操组长现场确认异常状况,必要时第一时间汇报值长通知检修处理。保证变压器冷却装置可用。
11、原水池水位低于55%值长需即刻通知水调加大向我厂进水。进水前需测量水质,保证进水电导率小于100us/cm。负荷高,本厂需至少进水流量达到400T/H才能满足生产要求。各值长务必要提升警惕,在水流量不够以弥补本厂用水或进水水质不合格及时通知水调处置。
12、燃料专业要强化上煤系统运行巡查,特别是在上煤期间要保证波动筛投入,防止大块煤进入煤仓造成给煤机卡涩跳闸;燃料专业应严格按上煤煤质要求上煤,并在变幻煤种时即时通知值长,以便及时对锅炉燃烧进行相应调整;在特别状况下,如皮带胶接、大雨天气等状况下要保证煤仓高煤位运行〔小于50%即要加仓〕;在燃料消防系统误报警、皮带跑偏误报警、采样装置故障、拉线开关误报警等,确认不影响系统正常运行状况下通知热控人员暂时短接信号保证上煤正常;其它可能造成影响上煤的缺陷,务必要求检修连续处理,不得已时应采纳紧急上煤方式上煤。
13、各岗位人员应严格执行“两票三制〞,做到:
1〕、严格落实盘前监盘纪律。及时发现异常报警及缺陷,作好异常事件防范工作
2〕、加大巡检力度。强化现场旋转设备和磨损设备长周期运行的检查,重点是锅炉“四管〞巡查、
3〕、避免人为误操作。各值长应安排好新上岗和新升岗员工的监盘或操作监护,避免因操作不当导致机组非停,机长应对各种操作做好技术交底和安全交待,严格按照操作指导及操作票进行操作,杜绝无票作业。
4〕、严格落实部门下达的防非停各项措施。
14、在影响机组负荷的缺陷处理期间,值长要催促检修人员将该缺陷作为紧急缺陷不间断处理,并适时关注缺陷处理进度,尽量与调度沟通按全厂经济负荷运行,视设备状况调整#1、2机之间的出力,尽可能减少全厂受限负荷,并在缺陷消除后及进恢复安措并提升机组负荷至调度要求值。
15、夜班值长过0点后应测算一下当日下达负荷曲线的负荷率,测算负荷率不够可以向中调提出负荷率问题。主任已和中调张应灵提过这事情,调度员知道我厂发电小时状况应该可以协商负荷安排高一点。从负荷安排看,白班负荷已经较高调整余地不大,提升机组负荷率主要靠夜班0时-8时期间,夜班值长发现夜班负荷偏低时,应向中调提出并说明发电小时状况并要求调整负荷,另发现中调有调整负荷时是降负荷时也应向中调说明状况,尽量在前期尽可能
完成较多的负荷,减清后期压力。
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