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Controllogix控制系统应用于纸机改造

2024-07-19 来源:欧得旅游网
维普资讯 http://www.cqvip.com ●自动控制● eTm1 cnn。l。gy ・白 ±虫 ・Controllogix控制系统 应用于纸机改造 ■古建生(山东太阳纸业股份有限公司山东兖州272l 00) 山东太阳纸业股份有限公司抄 五车间的长网纸机,幅宽1760mm,是 1991年建成并投运,纸机设计车速为 2 0 0m/mi1"1,实际运行车速8 0~ 1 80m/min,传动形式为总轴变速强 力尼龙皮带分部微调,总轴传动直流 电动机1台。该纸机于2000年改造为 1 C O n t r O ll O g i x控制系统 该控制系统在结构上分为三个 层次(见图1): 底层为设备层。11台A-B公司矢 量控制技术的PLUS II变频器,利用 Remote I/o模块实现高速DH+网与 控制层通讯,为控制器提供1 1台传动 电机的启/停、故障、转速、运行电流、 分部传动和总轴相结合的传动方式, 传动电机为6台交流电动机,改造后 古建生,工程师,电仪处电气副 处长,主要从事电气传动技改 的电气传动控制系统由杭州华章电 气公司完成,控制器为A—B公司的 运行功率等信息,同时接受来自控制 器发出的启/停、运行/爬行、频率等 命令,每台电机以给定的频率运转, 达到纸机平稳生产。 中间层为控制层。有A-B公司的 C Oi"1tro11ogiX控制器1 7 5 6一 工作和电气运行管理。 Rslogix5555系列,变频器为PLuS II,纸机传动的操作方式为现场操作 台按钮控制,运行车速为80~190m/ 关键词:传动系统;Cont ro llogix;速差;控制 min,纸张定量为70~120g/m 。2004 年由于该车间需要搬迁而再次改造, 烘干部增加一组烘缸,传动形式为单 点分部传动方式,传动电机为12台交 L5 5M1 2、通讯模块1 756一DHIo、 1 756-I/O模块及Controllogix I/o 框架,它是通过多任务操作系统支持 3 2个优先级可设定的任务,支持 C Oi"1t r olN et、D evi c eN et及 器;操作员终端 中图分类号:Ts73 6 文献标识码:B 文章编号:1 00 7 921 1(200 7)s2 0061 02 流电动机。改造后的电气传动控制系 统是总结了其它先进纸机的传动经 验后而进行重新设计,控制器为A-B 公司的Rslogix5550系列,变频器为 EtherNet/IP等与其它设备或计算机 通讯。控制器主要完成从操作屏接受 来的操作指令及纸机车速设定,并经 PLuS II,用操作员终 ̄Panelview 600代替按钮操作,从而构成了A—B 公司三层网络平台的Controllogix控 过逻辑计算和程序顺序来控制变频 器驱动传动电机,同时还需要把传动 电机的即时信息经过标定计算显示 到操作员终端上,提供纸机实时运行 状态。 制系统。纸机传动的操作方式为良好 人机界面的多功能操作屏控制,运行 车速为80~21Om/min,纸张定量为 60~l80g/m 。经过两年多的运行,系 最上层为操作监控层。A—B公司 统稳定正常,该车间不但提高了产 能,产品质量稳定、品种变多,而且使 其在市场上更具竞争力。 具有良好人机对话功能的2面 Panelview 600操作员终端完成,如 图1。其中网部1面实现对纸机驱网 ChiMP咖&Paperl un Vo1.28,s2 Ocf 2007 61 维普资讯 http://www.cqvip.com 辊、真空伏辊、吸移辊、上压辊、光压 辊及正压辊等6台传动电机的监视和 控制,干燥部1面实现对纸机 1烘缸、 2烘缸、施胶机、 3烘缸、压光机及卷 纸机等6台传动电机的监视和控制。 但是,其中如果存在某一分部的 K系数不合适,需要通过操作员终端 品种肘是不变的,只有当改变纸的定 量引起车速改变才会有微小的变化。 可通过操作员终端来操作完成升速 降速调节。 的升速和降速来调节,但是该调节还 必须对下一个分部也需要调节,因此 速度给定结构应该为如下: N2=(N 1+△N 1)×K 1,N3= 在形成过程中,纸在每个分部的 线速度要求是不同的,它随纸的品 2 系统的软件平台 (1)controllogix控制器的编程 软件RSLogix5000是基于Windows 2000操作系统平台的企业软件,符合 (N1+△N1)×K2,N4=(N3+△N3) ×K3,N5=(N3+△N3)×K4,N6= (N5+△N5)×K5,N7=(N6+△N6) 种、含水分量等因素而改变,但某一 纸种在某一车速下其各分部间的速 度比例是基本不变的,因此前后各分 ×K6,N8=(N7+△N7)×K7,N9= 部间速度是一种比例协调关系。该 (N8+△N8)×K 8,N10=(N9+△ 1 760ram纸机传动分部速度间比例关 N9)×K9,N1 1=(N1 0+△N1 0)× 系为: K10,N12一(Nl1+△Nl1)×Kl1。 N1为总车速,根据生产的纸种规 其中K系数可在调试中利用脉 格不同,由操作工在操作员终端上设 冲车速表测得,一般为固定值,除了 定总车速。 在更换某个传动辊或齿轮减速箱设 N2=N 1×K 1,N3=N 1×K2, 备时,才会因辊径不同引起的纸线速 N4=N3×K3,N5=N3×K4,N6=N5 度变化,从而使K系数改变,或者因 ×K5,N7=N6×K6,N8=N7×K7, 减速箱的变速比不同而引起K系数 N 9=N 8×K 8,N 1 0=N 9×K 9, 变化。 Nl1=N10×K10,N12:N1 1×K1 1。 而△N微调值一般在某一固定纸 图2速度链路 62 华双t#28§ f1 200 7a ̄,-l0,t] IEC61 1 31—3标准的软件包,可提供 逻辑梯形图、结构文本、功能块图表、 顺序功能图编辑器等用于开发应用 程序。 (2)通讯软件RSLinx是一种应 用于提供工厂层设备连接性的通讯 服务软件包,它可支持和许多不同 网络上的多种设备同时进行通讯。 RSLinx图形界面可浏览整个网络, 选择一个设备结点并点击可以访问 多种集成的组态和监视工具。因此 利用该软件可以把纸机传动的逻辑 程序从编程计算机设置连接到 C O n t r o ll o g i x控制器1 7 5 6一 L55M 1 2设备上下载程序,并可以在 线编程。 (3)操作员终端Panelview600的 程序软件PanelBuilder32是非常适合 应用在监控及显示图象化的信息,使 操作员快捷地明白应用的实际情况。 利用该软件可编辑各种形象化图形, 针对控制对象实现与主控制器通讯 完成现场设备的操作控制。 总之,由于该系统具有较高的 可靠性、稳定性以及灵活的可扩展 功能和对复杂环境及处理要求的适 应性,更重要的是具有较高的控制 精度,可满足纸机传动控制中的速 度控制、负荷分配控制、速差控制、 张力控制等功能,为1 760ram纸机稳 定运行创造了良好的技术条件。该 系统也能满足以后车间再次改造所 需要的控制余量,为扩展系统建立 了坚实基础。口 收稿日期:2007-08-2 

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