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黑河小孤山水电站引水发电隧洞优化设计

2024-07-15 来源:欧得旅游网
第46卷第4期 2010年4月 甘肃水利水电技术 Gansu Water Conservancy and Hydropower Technology Vol_46.No.4 Apr.,2010 ・设计与研究・ 黑河小孤山水电站引水发电隧洞优化设计 粱雪瑾 (甘肃省水利水电勘测设计研究院,甘肃兰州73oo0o) 摘要:小孤山水电站为长隧洞引水式电站,隧洞工程投资约占主体工程土建投资的70%,并控制电站建设的总工期, 通过优化引水隧洞的洞线布置及断面型式,对于降低工程造价及缩短施工工期具有重要意义。 关键词:引水隧洞;横断面;支护衬砌;4L4 ̄;小孤山水电站 中图分类号:TV672 ̄.1 1工程概况 文献标识码:B 度9 840 m,隧洞最大埋深为730 m,布置有5条施工支洞, 分别位于隧洞进口、双沟、大孤山沟、石羊岭及隧洞出口 (调压井处)。施工支洞总长1 052 m。最大独头掘进深度 为1 500 m,施工工期为27个月。 方案三与方案一相比:隧洞最大埋深降低约200 m。长 度增加582 m,隧洞施工独头掘进深度减少l 080 m,有利 于施工通风及运料,施工工期缩短17个月,发电效益增加 小孤山水电站位于张掖市境内,位处高寒、高震地区,为 长隧洞引水式中型电站。电站主要由枢纽、引水隧洞、发电厂 房等组成。电站设计装机容量102 MW,设计引水流量105 mVs,隧洞最大设计水头为80 m。 构成引水隧洞的围岩为坚硬的硅质板岩和石英二长岩, 围岩山体宽厚,有较大断层F竺、 、F FI6、F。、F F。:和一些 小断层分布,但对成洞无较大影响。岩体基本完整,开挖时局 部有少量地下水活动,围岩类别为Ⅱ~V类,硬岩与软岩均有 17 298万元。但工程投资增加1 387.28万元。 方案三与方案二相比:隧洞最大埋深降低约200 m, 长度增加582 m,隧洞施工独头掘进深度减少222 m。有 利于施工通风及运料,施工工期缩短6个月,发电效益增加 5 462.6万元。但工程投资增加213万元,投资增加额小于电 站1个月的发电收人。 分布,其中:Ⅱ类围岩约占42%;m类围岩约占4o%;Ⅳ类围 岩占10%;V类围岩占8%。 2洞线方案优化 小孤山引水发电隧洞长达9 km多,隧洞工程投资约占 主体工程土建投资的70%。洞线的选择和衬砌型式直接影响 到该项目的建设周期及经济效益。因此,需要研究优化隧洞 从分析比较中看出,适当增加施工支洞的数量,可显著 缩短施工总共期。洞身埋深较小时,可在需要时增加施工支 洞,使隧洞施工进度更加有保证,运料及通风、供气等工程也 更容易实施。综合比较,隧洞推荐方案三。 由于隧洞的长短直接关系到工程的造价问题,因此在方 案三的基础上结合工程地质勘察资料,技施阶段进一步调整 洞线,最终的洞线长度为9 040.771 m。 3隧洞横断面形状及支护衬护型式优化 的洞线布置及断面型式,以降低工程造价及缩短施工工期。 可研阶段隧洞洞线比较顺直,洞线短是其优点,但埋置 深度大,距离黑河河谷较远,受地形条件限制,开设施工支洞 少,独头掘进长度大,施工工期长且难以保证,工程单价高。 为缩短引水隧洞施工工期,在满足枢纽总布置要求的条件 下,充分考虑地质条件,并结合施工支洞布置,初设阶段共提 出3个洞线方案进行技术经济比较。 方案一:即可行性研究阶段推荐的洞线方案,隧洞长度 9 366 m,最大埋深达930 m,隧洞布置有3条施工支洞。分 别位于隧洞进口、大孤山沟、隧洞出口(调压井处),施工支洞 总长678 m。最大独头掘进深度2 580 m,施工工期44个月。 方案二:隧洞洞线同方案一,只是在洞线上增加了2条 施工支洞,施工支洞共布置5条,分别位于隧洞进口、双沟、 可研阶段隧洞采用圆形钢筋混凝土衬砌断面,未充分利 用围岩的自承能力,工程量较大,造成工程投资较高。本工程 引水洞线Ⅱ~Ⅲ类围岩洞段占80%以上,岩石完整性较好,从 结构强度意义上讲可不衬砌,由围岩来承担内水压力。因此 初设阶段拟定了两个隧洞断面和衬护型式方案,即平底马蹄 形断面锚喷衬护方案和圆形断面钢筋混凝土衬砌方案。 (1)Ⅱ类围岩洞段(设计水头小于60 m) 大孤山沟、石羊岭及隧洞出口(调压井处)。施工支洞总长 2 065 m,最大独头掘进深度1 722 m,施工工期为33个月。 平底马蹄形断面,喷微纤维混凝土衬护,喷层厚度lO cm,洞径7.8 m(图1)。 方案三:考虑到方案二隧洞埋深大,施工支洞长,施工工 期仍然较长,为加快工程施工进度,以缩短施工支洞长度,降 低隧洞埋深为目的,洞线向外(靠近黑河河谷)布置,隧洞长 收稿日期:2010—03—26 (2)Ⅲ类围岩洞段(设计水头小于60 m) 平底马蹄形断面,喷钢纤维混凝土衬砌,喷层厚度10 cm,洞径为7.8O m,顶拱挂网及锚杆支护(图2)。 作者简介:梁雪瑾(1967一),女,河南卫辉人,工程师,主要从事水利水电工程设计。 27・ ・2010年第4期 甘肃水利水电技术 第46卷 一 ’ 8 / |{ \现浇c2 素混凝土 图1 ll类围岩洞段支护衬砌型式 图2 lll类围岩洞段支护衬砌型式 (3)设计水头为6O~80 m洞段的Ⅱ~Ⅲ类围岩及Ⅳ类 围岩洞段均采用现浇混凝土钢性衬砌(图3),洞径为5.8 m。 衬砌厚度由结构计算确定。 r潞 茹圈1,n0、回填灌浆  C20钢筋混凝土 一 一 0 一 一C  .入 图3 IV类围岩及高水头Il—III类围岩洞段支护衬砌型式 运用有限元法对引水发电隧洞从开挖、支护到运行、检 修全过程进行了数值模拟分析论证,设计采用的柔性支护方 案是稳定可行的。但是采用柔性支护的隧洞其不足之处在于 运行期内可能会有掉块现象,需设置积石坑。考虑到本工程 的隧洞长达9 km多,清除掉块很不方便,从隧洞长期运行 考虑该方案是不利的。 为了充分利用围岩的自承能力,节省投资,在满足规范 及施工要求的情况下,Ⅱ~Ⅲ类围岩洞段(设计水头小于60 mj锚喷衬护方案改为薄衬砌方案。Ⅱ~Ⅲ类围岩(设计水头 ・28・ 为6O 80 m)洞段的钢性衬砌,还可进一步优化。根据进一步 结构计算,以及对悬吊式锚杆加薄衬砌断面运用有限元法, 对引水发电洞从开挖、支护到运行、检修全过程进行数值模 拟分析论证,对各种工况中围岩的位移场、应力场及支护结 构的内力特性,以及结构的尺寸优化设计方案进行了系统比 选研究,确认采用的薄衬砌方案是稳定可行的。 经过模拟分析及工程类比,设计最终采用的断面型式 为:圆形钢筋混凝土衬砌,洞径为5.8 m。隧洞Ⅱ类围岩设计 水头40 m以下衬砌厚度25 cm,其余厚度为30 cm。Ⅲ类围 岩衬砌厚度30 cm。1V类围岩衬砌厚度40 cm。V类围岩衬 砌厚度75 cm。Ⅱ类、Ⅲ类围岩均为构造配筋。Ⅱ类围岩洞段 根据围岩破碎程度设置随机锚杆,Ⅲ类围岩顶拱180。范围 内设置系统锚杆,Ⅳ类、V类围岩段270。范围内设置系统锚 杆。支护衬砌设计断面如图4—6所示。 图4 ll类围岩洞段支护衬砌断面 图5 IJI类围岩洞段支护衬砌断面 图6 lv—V类围岩洞段支护衬砌断面 (下转封三) 第4期 蔡永丽:乐昌峡拦河坝碾压混凝土施工 第46卷 到条带始端斜坡面中部,严禁将混凝土卸到未铺砂浆的部 位。卸料堆边缘与模板距离不小于1 In,与模板接触带、止水 片止浆片附近采用人工铺料,集中骨料人工分散处理。卸料 平仓严格控制各级配混凝土分界线,汽车卸料后料堆周边大 导施工;调整混凝土配合比,适当减少粉煤灰掺量。 (2)高温季节温控措施 参考以往工程的施工经验,结合实际,充分发挥碾压混 凝土水泥用量少、水泥水化热低、混凝土收缩小、徐变度小及 骨料由人工分散到料堆上,未处理的料堆附近不准卸料。平 仓时出现在条带两侧集中的骨料,由人工分散于条带上。 平仓设备为CATD3P,平仓做到随卸料随平仓,平仓时 混凝土储热量少等特点,拟定了该大坝碾压混凝土夏季高温 施工技术措施,进行高温季节不问断施工。 优化混凝土原材料及施工配合比,降低原材料的初始温 度,混凝土运输控制。 铲刀从料堆一侧浅插推料,依次将料堆摊平,以减少骨料分 离。并做到浅推少刮,快提刀,边缘死角辅以人工铺料,铺料 厚度、压实厚度;平仓机平仓时扰动料堆,以分散底部集中的 喷雾降温是夏天高温施工的重要质量保证措施之一。根 据混凝土拌和能力、人仓温度及仓面处理能力等综合因素, 骨料。平仓依据模板上画出的分层线进行摊铺,做到条带平 决定各仓面RCC分块摊铺的面积,以保证下层混凝土在初 整厚度均匀。平仓后碾压混凝土表面应平整,无凹坑。 凝前覆盖。 4.2混凝土碾压 严格控制混凝土的停放时间。混凝土拌和物从出机口到 摊铺好的条带,及时进行碾压,碾压方向平行于坝轴线, 现场碾压这时段, c值损失在1~2 h内影响不大,若在3 h 两岸与基岩接触带局部采用横向碾压。碾压设备为BW202一 以上 c值损失会成倍地增长。碾压混凝土 c值应控制在 AD。碾压遍数为碾压试验确定的遍数,振动碾行走速度控制 5~15 s之间,以6~10 s最佳。 在1.0~1.5 km/h以内。 仓面施工控制的其它措施。在夏季高温季节进行碾压混 碾压作业条带清楚,走偏误差控制在20 cm范围内,相 邻碾压条带必须重叠15~20 cm,同一条带分段碾压时,接头 凝土铺筑时,仓面施工质量控制除前面所术的措施外,还制 定了其它措施。如混凝土在碾压时,利用碾压机本身自行喷 部位重叠碾压2.4~3.0m。两条碾压条带问因作业形成的高 水2—4遍;在可能出现冷缝的边界及层面及时喷洒缓凝剂, 差,采用无振慢速碾压1-3遍作压平处理。每次碾压作业开 延缓层面混凝土的初凝时间;加强条带边部混凝土的质量控 始,对局部粗骨料集中的片区,及时派人分散粗骨料,或采用 制;尽量避开温峰时间开仓;加强混凝土养护。 小型反铲分两次摊铺,一次碾压,以消除局部骨料集中和架 5结语 空。 碾压混凝土施工较之常规混凝土,具有造价低,施工速 连续上升铺筑的混凝土,层间允许间隔时间应控制在混 度快、节省水泥、模板和劳动力等优点,技术经济效益显著等 凝土初凝时间内,夏天控制在6 h内,冬天控制在8 h内,混 特点。但碾压混凝土也还存在一些问题有待研究解决,如层 凝土拌和物从拌和到碾压完毕历时不得超过120 rain,混凝 面结合处容易成为渗水的薄弱层面,混凝土运输与摊铺过程 土拌和物从摊铺到开始碾压的历时不得超过30 rain。不允 易产生骨料分离等。如何突破传统模式的限制,大胆创新,在 许人仓或平仓后的碾压混凝土拌和物长时间暴露,以免 c 经过充分试验研究的基础上创造性地提出和采用新的施工 值的损失。碾压混凝土的层问允许间隔时间必须控制在混凝 技术,将是水利建设者们努力的方向。 土的初凝时间以内。 4.3混凝土温度控制 参考文献: [1]顾志刚.碾压混凝土坝施工技术[M].北京:中国电力出版社, (1)冬期施工措施 2007. 日平均气温低于3℃时,采取保温措施:用温水拌和;加 [2]sL 53—94,水工碾压混凝土施工规范[S].郑州:郑州大学出版 快施工进度,仓内混凝土及时平仓碾压,碾压后立即用聚乙 社,1998. 烯隔热板覆盖,防止已浇混凝土表面受气温影响。 [3]徐玉杰.碾压混凝土坝施工技术与质最控制[M].郑州:黄河水 大雨或下雪时停止施工;加强气温、混凝土温监测,以指 利出版社,2008. 矫 ’ !  ’{’ {’; 尔 乖 {’:. : 1 ;} !锦 ’:筇÷’;筇、’二= ÷’矫 尔 尔 筇 乖 尔 乔 尔 尔 筇 棘 (上接第28页) 济合理为原则,隧洞采用的薄衬砌方案,充分利用围岩的承 由于隧洞采用的是薄衬砌即减糙衬砌,为了充分发挥 载能力,衬砌仅起减糙和增强防渗的作用,而由围岩本身承 围岩的承载能力,应尽可能减少衬砌和围岩之问的初始施 担内水压力。隧洞衬砌完成后,通过固结灌浆来增强围岩的 工缝隙及减少围岩的渗透能力,以提高衬砌和嘲岩的联合 承载能力、降低围岩的渗透系数等措施,达到了由围岩来承 承载效果,为此隧洞的回填灌浆及固结灌浆是工程的重要 担内水压力的目的。 环节。 经过引水隧洞洞线及断面结构优化设计,选定方案比可 4结语 研方案节省工程投资3 234万元,施工工期缩短17个月,其 本工程枢纽施工总工期为30个月,发电厂房施工总工 中可提前发电14个月,相应发电收入增加约12 740万元。 期为24个月,隧洞通过优化布置后总工期为27个月,不影 小孤山水电站工程于2006年3月全部完工,5月首台机组 响整个工程的施工工期,工程实践证明是比较合理的。 发电,7月3台机组全部投产发电并网运行,电站经过3 a 对于本工程Ⅱ~Ⅲ类较坚硬完整的,设计以结构安全、经 的运行一切正常。 

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